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賈柯亮 鄭林鋒
(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠 陜西 韓城 715405)
摘要:近年來,龍鋼公司煉鐵廠堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,緊扣生產(chǎn)目標(biāo)和重點(diǎn)指標(biāo),在抓好過程管控的同時(shí),大膽創(chuàng)新抓關(guān)鍵,集思廣益破瓶頸,實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)新技術(shù)在燒結(jié)機(jī)的應(yīng)用,為鐵前系統(tǒng)“高效冶煉”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走好關(guān)鍵性一步。通過新技術(shù)實(shí)施于生產(chǎn)系統(tǒng),加強(qiáng)生產(chǎn)過程管控,在提高料層透氣性,料溫提升,返礦量減少,料層增加,節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)了400㎡燒結(jié)機(jī)高產(chǎn)低耗的目的。
關(guān)鍵詞:新技術(shù);透氣性;料層;料溫;降耗
1 前言
龍鋼400㎡燒結(jié)機(jī)2010年10月投產(chǎn),設(shè)計(jì)利用系數(shù)為1.25t/㎡h,產(chǎn)品供應(yīng)2座高爐,隨著高爐生產(chǎn)條件的不斷提升,高爐產(chǎn)量近幾年在不斷地刷新記錄,對燒結(jié)礦的需求進(jìn)一步增加,為滿足高爐需求,400㎡燒結(jié)依靠科技創(chuàng)新和管理提升,圍繞產(chǎn)能提升和節(jié)支降耗,采取一系列新技術(shù)的應(yīng)用和改造,在保證質(zhì)量的情況下逐步提升產(chǎn)能,在滿足高爐生產(chǎn)需求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益的同步提升。
2 新技術(shù)應(yīng)用
2.1混合機(jī)三合一直筋襯板、制粒機(jī)逆流襯板的應(yīng)用。
厚料層燒結(jié)的前提保障是料層具有良好的透氣性,隨著料層厚度由850mm提升至900mm,混勻制粒效果必須得到提升,因此我們對400㎡燒結(jié)混合機(jī)和制粒機(jī)內(nèi)部襯板進(jìn)行了改造,混合機(jī)使用三合一直筋襯板(圖1)代替原來的角鐵揚(yáng)料板,制粒機(jī)應(yīng)用錐形逆流襯板(圖2),大大提高了混合料的混勻效果,為厚料層燒結(jié)提供了有力保障。通過三合一直筋襯板和逆流襯板的應(yīng)用,混合料制粒效果得到大幅提升,燒結(jié)透氣性提升,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能得到進(jìn)一步發(fā)揮,混料筒粘料情況減輕,延長設(shè)備檢修周期的同時(shí)降低了工人的勞動強(qiáng)度。
圖1 混合機(jī)應(yīng)用三合一直筋襯板
圖2 制粒機(jī)應(yīng)用逆流襯板
2.2新型防堵篦條的應(yīng)用
爐篦條是燒結(jié)臺車承載燒結(jié)礦的主要部件,其設(shè)計(jì)的合理性直接關(guān)系燒結(jié)礦料層風(fēng)量分布、燒結(jié)過程穩(wěn)定性及自身壽命周期。由于小顆粒燒結(jié)礦、黏粘性粉塵容易粘附在篦條表面,氣流通過篦條阻力逐漸加大,風(fēng)量逐漸減小,最終導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)篦條之間縫隙被糊堵,對燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)和人員操作帶來很大影響,針對此問題,我們引進(jìn)新型防堵篦條,該篦條上部采取倒V型設(shè)計(jì)方式,兩端掛鉤由方形改為過渡圓弧,整體厚度由上至下呈幾何進(jìn)行遞減,可有效降低抽風(fēng)阻力,增加透風(fēng)量,減少物料粘附,降低篦條燒損。經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)行總結(jié),最終采用臺車中部新型篦條替換舊式篦條,兩側(cè)各40cm采用舊式篦條的方式(圖3),這樣一來,臺車中部利用新型爐條獨(dú)特的設(shè)計(jì)可增加風(fēng)量,兩側(cè)采用舊式爐條可減輕邊緣效應(yīng),燒結(jié)過程參數(shù)和燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)都得到明顯改善。
圖3 防堵篦條與舊篦條搭配使用
與前期改造前參數(shù)對比:料層厚度提升了50mm,在同等流量下日產(chǎn)提升300t左右,臺速下降0.1m/min,燒結(jié)時(shí)間延長2分鐘左右,燒結(jié)礦強(qiáng)度得到提升,同時(shí)主抽電流得到平衡,前期1號與2號電流相差20-30A,一號前期電流680A左右,二號前期電流為660A,改造后一二號均為667A左右。防堵篦條的使用不僅杜絕了篦條粘糊現(xiàn)象,同時(shí)篦條消耗量明顯降低,篦條平均月消耗量由1200根降至300根,同時(shí)減少了停機(jī)次數(shù),保證了燒結(jié)機(jī)的設(shè)備作業(yè)率。
2.3新型松料器的應(yīng)用。
隨著料層厚度的不斷提升,改善燒結(jié)料的透氣性是保證燒結(jié)礦質(zhì)量和燒結(jié)機(jī)提產(chǎn)降耗的關(guān)鍵措施。燒結(jié)機(jī)原有刀片狀松料器與混合料接觸面積較少,松料效果有限,同時(shí)為了具備提升料溫的功能,對松料器進(jìn)行了優(yōu)化,改進(jìn)為可拆卸式不銹鋼空心圓筒形狀,表面交錯(cuò)打孔,內(nèi)部可通入蒸汽,使其具備雙項(xiàng)功能(圖4)。由于此處最接近點(diǎn)火燒結(jié),熱損失最少,預(yù)熱提溫效果明顯。結(jié)合臺車礦槽通入蒸汽配合情況下冬季料溫可達(dá)到68℃左右,這一改造不僅透氣性較之前提高,還可以通過對松料器棒條數(shù)量與位置的調(diào)整來調(diào)節(jié)料層的透氣性。
圖4 新型圓筒狀松料器
2.4料面蒸汽噴吹技術(shù)的應(yīng)用
在燒結(jié)機(jī)8#-16#風(fēng)箱位置的料面上方安裝6排蒸汽管道,對料面進(jìn)行噴吹蒸汽(圖5),主要是利用蒸汽中H、O等介質(zhì)提升焦粉燃燒效果,使用同樣的燃料可以產(chǎn)生更多熱量,減少殘?zhí)己?,充分發(fā)揮焦粉燃燒所釋放的熱量,從而降低燃料消耗;料面噴吹后可以改善料層上部燒結(jié)礦質(zhì)量,優(yōu)化了燒結(jié)層溫度,提升燒結(jié)礦質(zhì)量。氮氧化物由210㎎/m3下降至180㎎/m3,該技術(shù)的應(yīng)用不僅降低燒結(jié)固體燃料的消耗,同時(shí)也達(dá)到了燒結(jié)機(jī)環(huán)保生產(chǎn)的需求,對燒結(jié)機(jī)清潔生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
圖5 料面噴吹蒸汽
2.5微負(fù)壓點(diǎn)火系統(tǒng)改造
微負(fù)壓點(diǎn)火是燒結(jié)工藝中極為重要的一環(huán),其主要理論是基于燒結(jié)氣體動力學(xué)而來,實(shí)際措施主要是通過對點(diǎn)火爐下方的1#~3#風(fēng)箱風(fēng)量和負(fù)壓的合理分配、控制使點(diǎn)火爐內(nèi)部形成-10~-50pa的微負(fù)壓。點(diǎn)火負(fù)壓過低,點(diǎn)火爐火焰內(nèi)收,冷空氣從點(diǎn)火爐四周吸入,降低爐膛溫度,臺車兩側(cè)點(diǎn)火效果差;點(diǎn)火燃料的可燃成分過早地被吸入料層,表層點(diǎn)火熱量不足,抽入過多風(fēng)量破壞原始料層透氣性,增加料層阻力,增加進(jìn)入風(fēng)箱支管的灰量。點(diǎn)火負(fù)壓過高,點(diǎn)火爐火焰外撲(向臺車外擴(kuò)散),點(diǎn)火爐的燃燒產(chǎn)物不能全部抽入料層,浪費(fèi)能源,且燒損臺車欄板。因此,我們采取了以下兩個(gè)方面的措施:
(1)將點(diǎn)火器下方前三個(gè)風(fēng)箱隔板采用浮動式風(fēng)箱隔板與臺車體底部采用動密封技術(shù)(圖6),減小風(fēng)箱隔板與臺車體底部的間隙,有效改善密封效果。
圖6 浮動式風(fēng)箱隔板
(2)將點(diǎn)火器下方風(fēng)箱與大煙道系統(tǒng)相連,落料直接由卸料管道完成卸料。在卸料管道側(cè)面上方開孔加裝連接風(fēng)管與大煙道連接(圖7),為風(fēng)提供專用管道,實(shí)現(xiàn)風(fēng)料物分離。管道分離改造后,物料不會進(jìn)入風(fēng)管,避免對管道造成堵塞。通過變徑減少風(fēng)量,減輕閥體的侵蝕和沖刷,延長閥體使用壽命,可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)量長期穩(wěn)定控制。
圖7 氣料分流裝置
2.6聯(lián)合布料器的應(yīng)用
龍鋼400m2燒結(jié)機(jī)臺車布料控制系統(tǒng)為扇形閥+合頁門結(jié)構(gòu),均為人工操作調(diào)整,由于調(diào)整距離滯后、人員技術(shù)水平及精心程度等因素影響,實(shí)際料面頻繁出現(xiàn)超、欠料現(xiàn)象,不僅影響整體點(diǎn)火效果的一致性,同時(shí)也導(dǎo)致燒結(jié)礦中偶爾出現(xiàn)夾生料的現(xiàn)象,引起機(jī)尾紅層欠均勻,返礦量不穩(wěn)定。技術(shù)人員利用系統(tǒng)檢修時(shí)間對臺車布料控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,安裝聯(lián)合布料器(圖8),實(shí)現(xiàn)了自動化布料,減少了人工操作造成的生產(chǎn)過程波動,料面持續(xù)平整,機(jī)尾紅層均勻、燒結(jié)終點(diǎn)一致。料層厚度從900mm提升到930mm,燒結(jié)機(jī)負(fù)壓提高了3KPa,臺車兩側(cè)撒料情況減少,小時(shí)內(nèi)返量較改造前下降20t。
圖8 聯(lián)合布料器
3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化
經(jīng)過一系列新技術(shù)應(yīng)用與設(shè)備改造,400㎡燒結(jié)機(jī)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都有了明顯的提升,生產(chǎn)系統(tǒng)逐漸趨向良性循環(huán),為高爐提供了優(yōu)質(zhì)原料。表1是新技術(shù)應(yīng)用前后部分燒結(jié)參數(shù)、指標(biāo)的比較。
表1 400㎡燒結(jié)主要生產(chǎn)指標(biāo)比較
4 結(jié)語
龍鋼400㎡燒結(jié)機(jī)通過在混合機(jī)應(yīng)用直筋襯板、制粒機(jī)應(yīng)用逆流襯板、臺車應(yīng)用新型防堵篦條、松料器改造以及料面噴吹蒸汽技術(shù)、微負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù)、聯(lián)合布料器的應(yīng)用,燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量明顯提升,為高爐創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)條件,對鐵前系統(tǒng)的節(jié)支降耗起到了良好的效果。
下一階段我們將以固燃<60kg/t,日產(chǎn)>15000噸為目標(biāo),從臺車漏風(fēng)治理、環(huán)冷冷卻效果提升、下料口改造等方面繼續(xù)下功夫,為鐵前系統(tǒng)高效冶煉創(chuàng)造更好的條件。
參考文獻(xiàn)
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摘自《燒結(jié)球團(tuán)技術(shù)網(wǎng)》
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